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中原油田新技术打开冷宫解放储量0-【新闻】

发布时间:2021-05-28 20:40:11 阅读: 来源:罐体保温厂家

中原油田新技术:打开“冷宫” 解放储量

中原油田研发低渗砂岩气藏提高采收率的系列技术,解决了文23气田和户部寨气田储层致密、产能递减快的问题,深挖深埋气藏,使其自然递减率从35%下降至28%

□ 孙清华

“我们的文23气田和户部寨气田低孔低渗,储层埋藏深,储量达到191亿立方米,但如今这些储量憋在下面,单井产能快速递减。我们必须找到一种适合这种气藏开发的技术,解放锁在‘冷宫’里的储量。”这是2010年3月,中原油田天然气产销厂气田地质工艺研究所副所长李兴业在油田开发技术座谈会上的一番话。

说到做到,近年,中原油田技术人员着力于低渗砂岩气藏技术研究,文23气田和户部寨气田采收率分别提高5个和8个百分点,自然递减率从35%下降至28%。

精细气藏描述,用“显微镜”找剩余气富集区

文23气田储层低孔、低渗,户部寨气田储层低渗、致密,两个气田探明天然气地质储量191.47亿立方米,是中原油田东濮老区的主力气田。

户部寨气田从1992年投入开发,文23气田1985年开始开发。这些气田曾为中原油田立下汗马功劳。自2007年起,两个气田面临着储量丰度低、储层致密、波及半径小、单井产能低且递减快等问题。生产井投产时平均稳产期仅为11个月,50%左右的气井稳产期小于两个月。

为此,中原油田致力于精细气藏描述,用“显微镜”找剩余气富集区。他们采用新采集的濮卫、文北高精度三维地震资料,通过井斜校正、合成记录标定层位、骨干剖面搭架、纵横剖面闭合解释等工作,重点刻画了块内小断层,结合气水关系开发动态,明确了小断层的组合,落实了文23气田边块和户部寨气田构造,编制了文23气田、户部寨气田沙四段1~8砂组、中生界顶面构造图。

“在微构造精细研究的基础上,我们综合储层研究和剩余气评价,落实挖潜目标,卫351块经过精细气藏描述,新解释断层呈弧形展布,形成多个构造高点,等深线解释更加合理,理顺气水变化关系,提出部署调整井1口、侧钻井两口、老井试气1井次,预计增加动用储量3.5亿立方米。”李兴业说。

在此基础上,他们开展沉积微相研究,落实油气富集有利相带和沉积微相控制型剩余气。通过对户部寨气田岩芯相、测井相综合分析,他们认为,户部寨气田沙四段主要发育浅水重力流、半深湖等4种亚相,可进一步划分为7种微相砂体类型。整体上沙四段呈现上灰下红的典型特征,其中,砂坪和重力流水道是油气富集的有利相带。

细分挖潜层系,测井资料二次解释,增加7.63亿立方米可采储量

经过多年开发,原来的好储层都已经采得差不多了,中原油田技术人员认为,要想有新的发现,必须从那些以前认为不是好储层的地方下手。

“以前,沙三下有一套薄差层,多年以来被认为不会有工业气流。而在老井复查过程中,电测解释认为这里是油层,对测井资料二次解释认为这里是气层,这就是潜力所在。”李兴业说。

文23气田和户部寨气田顶部大范围发育盐岩盖层,边界断层具有良好封闭性。针对这些特性,他们开展沙三下表外储层研究,增加可采储量。通过开展老井复查,落实了沙三下表外储量;通过储层下限评价,他们利用新标准对老井进行二次解释,发现沙三下储层共36口井有气层显示,细分为9个小砂体。

在此基础上,他们大胆部署4口井,累计增气1583万立方米,其中部1-2井日产气2.64万立方米,部1-7井日产气2.5万立方米。下一步,他们继续开展5口井的试气工作,预计开发井网完善后,可形成年产能2000万立方米。

他们还开展非常规储层研究,对致密储层进行试气。文23气田和户部寨气田沙四段沉积自下而上,水体逐渐变深,水动力条件变差,沙四段顶部和沙三下储层物性明显变差。他们通过老井复查,发现文23-5井沙四段1~2层的砂泥层存在潜力,他们对该层实施补孔压裂措施,日增气1.5万立方米,增加储量0.3亿立方米,并实现了致密储层产能的突破。随后,他们进一步开展非常储层研究,评价地质储量1.76亿立方米,利用致密层分布区内的8口低效井优选上返生产,把这些地质储量全部采出来。

截至目前,他们累计实施各类新井措施78井次,文23气田边块和户部寨气田分别增加可采储量2.59亿立方米和4.77亿立方米。

地质和工程无缝链接,让每方气喷涌而出

中原油田技术人员创新采气工程技术,配套技术挖潜调整,让地质和工程无缝衔接,努力增加动用储量,确保每方气喷涌而出。

他们利用调整井挖掘局部构造高部位剩余储量,针对气田构造和储层的新认识,在剩余气富集区域强化调整井部署。他们在卫351块内部部署卫351-4井,增加动用储量1.2亿立方米。他们针对剩余气富集程度较低的区域,通过优选低效井侧钻来挖掘剩余气潜力,部署了文69-侧1和文23-侧20井,日增气4.5万立方米,增加动用储量0.5亿立方米。这样,他们不仅挖掘了平面剩余气潜力,而且证实深井、厚盐层气井开窗侧钻的可行性。

他们根据产出剖面测试结果,选择产出状况差的层位针对性地实施重复压裂,达到改善产出剖面的目的。部1-7井沙四1砂组,储层为二、三类储层,产出不均衡。他们对此进行重复压裂后,日增气1.5万立方米,产层比例由46%上升到80%,二类层动用程度由16.3%上升到78%,三类层动用程度由4.8%上升到93.1%。

开发后期,不断出现生产和技术问题,他们有针对性地开展采气工程技术研究,形成了9大类排水采气系列技术。其中,连续气举排液技术形成了适合于气井的特色排液思路,改变了过去油井设计模式下难以掏空井筒积液的难题;小油管排液采气,提高排液能力30%以上。

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